中國表面活性劑網(wǎng)訊:大唐化工研究院開發(fā)的MTP(甲醇制丙烯)催化劑,近日通過了中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會組織的成果鑒定。鑒定意見顯示,該催化劑性能領先于世界同類產(chǎn)品。我國MTP催化劑依賴進口的時代宣告結(jié)束。
該催化劑采用創(chuàng)新晶面導向合成技術,其表面修飾及雙功能分子篩技術可有效提高催化劑的綜合性能。截至目前,大唐化工研究院已經(jīng)完全掌握了MTP催化劑制備的成套技術,構(gòu)建了從MTP催化劑的分子篩原粉合成、改性、成型,規(guī)模化生產(chǎn)和再生等成套技術,形成了較為完善的自主知識產(chǎn)權體系。該項目已申請MTP催化劑相關專利10余項,其中授權6項。
據(jù)了解,MTP是煤制烯烴的核心技術,而MTP催化劑則是從甲醇到丙烯這一反應過程的關鍵。隨著我國煤制烯烴技術的發(fā)展,MTP催化劑需求量不斷增加。此前,我國沒有掌握這一核心技術,所需產(chǎn)品只能全部依賴進口。
該催化劑不僅填補了國內(nèi)這一領域的空白,而且以年產(chǎn)46萬噸丙烯項目測算,僅催化劑采購費用,每年可節(jié)省外匯折合人民幣4000萬元。而且,新型催化劑提高了目標產(chǎn)品中的丙烯收率,降低了低碳烷烴收率和噸丙烯甲醇單耗,使現(xiàn)有MTP裝置經(jīng)濟性更好。
大唐化工研究院院長李春啟告訴中國化工報記者,大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工項目是我國首個煤制聚丙烯示范工程,采用的正是MTP技術,MTP催化劑年均需求量300余噸。大唐化工研究院圍繞項目需求和產(chǎn)業(yè)需要,于2008年開始了MTP催化劑的研發(fā)工作,并于2012年成功申請國家“863”課題。MTP催化劑工業(yè)側(cè)線試驗完成后,大唐化工研究院開始催化劑工業(yè)化應用的積極準備,通過尋找合作廠家,最終完成了70噸工業(yè)試用催化劑的生產(chǎn),并于2013年10月獲得催化劑工業(yè)試用成功。
在工業(yè)試用成功的基礎上,大唐化工研究院與催化劑生產(chǎn)廠家達成合作意向,于2014年建成一條年產(chǎn)1000噸MTP催化劑生產(chǎn)線。利用該生產(chǎn)線,大唐化工研究院生產(chǎn)出了多倫MTP裝置一個反應器150噸的催化劑使用量。
大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工公司技術負責人介紹說,大唐化工研究院研發(fā)的MTP催化劑是我國第一個獲得工業(yè)化應用的國產(chǎn)MTP催化劑。2014年6月25日,該院提供的150噸MTP催化劑在大唐多倫煤化工MTP裝置反應器C中裝填完畢。自此,多倫煤化工單個反應器完全采用了國產(chǎn)MTP催化劑,標志著大唐化工研究院自主研制的MTP催化劑由工業(yè)試用階段全面進入工業(yè)化應用階段。年產(chǎn)46萬噸MTP項目采用該催化劑后,綜合效益至少提高7000萬元。






